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煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)常見故障排查及解決方案
瀏覽: 發(fā)布日期:2017-08-31

燃煤電廠安裝煙氣在線連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng),可對SO2、NOx和煙塵等污染物的排放進(jìn)行有效的監(jiān)測和控制,既減少對環(huán)境的破壞,同時也能提高機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,因此做好煙氣污染物排放控制工作,保證電廠煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定可靠地運(yùn)行尤為重要。


 CEMS系統(tǒng)組成 

煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)是由煙塵監(jiān)測子系統(tǒng)、煙氣污染物監(jiān)測子系統(tǒng)、煙氣排放參數(shù)監(jiān)測子系統(tǒng)、系統(tǒng)控制及數(shù)據(jù)采集處理子系統(tǒng)組成。

 

CEMS的組成設(shè)備按照安裝布置分為煙道現(xiàn)場部分和儀器間部分,煙道部分儀器包括:直抽取樣探頭、煙塵監(jiān)測儀、煙氣溫度傳感器、壓力傳感器、濕度傳感器、流速儀。儀器間設(shè)備包括:煙氣預(yù)處理裝置、煙氣分析儀、工控機(jī)、空壓機(jī)、標(biāo)氣瓶等。


 藝過程

CEMS系統(tǒng)現(xiàn)多采用直接抽取法對煙氣進(jìn)行取樣,經(jīng)三級濾塵/濾油處理,再經(jīng)除濕系統(tǒng)去除煙氣中的水分,預(yù)處理之后的煙氣進(jìn)入分析儀表。SO2和NOx一般采用非分光紅外氣體分析技術(shù)進(jìn)行測量,O2則通過電化學(xué)法的傳感器來測量,測量值在儀表上顯示,同時上傳到數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)(DAS系統(tǒng) )。


煙塵、流速、溫度、壓力等傳感器直接安裝在測量點(diǎn)位置,采用插入探頭方式直接測量,測量結(jié)果也傳送到DAS系統(tǒng)?,F(xiàn)場工控機(jī)通過RS-485總線將現(xiàn)場各路采樣數(shù)據(jù)經(jīng)分析處理后存入數(shù)據(jù)庫并實時顯示和上傳到檢測中心的計算機(jī)系統(tǒng),實現(xiàn)環(huán)保數(shù)據(jù)的存儲、統(tǒng)計、打印、傳輸?shù)裙δ?,達(dá)到連續(xù)準(zhǔn)確可靠的監(jiān)測目的。

 

 氣在線監(jiān)測系統(tǒng)常見故障分析 

以某熱電廠煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的典型故障為例,其運(yùn)行故障主要體現(xiàn)在樣氣預(yù)處理系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件方面的故障。具體分析如下:

 

(一)樣氣預(yù)處理系統(tǒng)故障

01

取樣管及探頭易堵塞,使進(jìn)入分析儀組件的樣氣流量不足,引起測量值偏差取樣管由煙道插入,通過法蘭連接取樣探頭引出煙氣,探頭有濾芯,用來過濾煙氣中的煙塵。由于取樣探頭與煙道連接處的法蘭部分沒有保溫裝置,樣氣從煙道抽取后經(jīng)探頭濾芯時溫度下降,煙氣中的水汽易析出,而此處樣氣尚未進(jìn)行過濾,水與樣氣中的灰結(jié)合形成腐蝕性物質(zhì),易越結(jié)越大,從而堵塞取樣管且腐蝕法蘭和取樣探頭。


采取措施:采用配備加熱裝置的取樣探頭,探頭通過取樣管采集管路中的樣氣,濾芯對樣氣的粉塵進(jìn)行一級過濾后,利用加熱器對樣氣進(jìn)行加熱,使煙氣溫度控制在150~200℃間,保證在露點(diǎn)溫度之上,防止樣氣中的水分出現(xiàn)凝結(jié)。同時需定期對濾芯、法蘭和伸入煙道的取樣管進(jìn)行清理疏通,加強(qiáng)反吹效果,并保持吹掃氣壓為0.6MPa。

1.jpg

伴熱取樣探頭結(jié)構(gòu)原理圖

02

除水效果不佳,影響煙氣分析儀正常運(yùn)行

 

除濕系統(tǒng)的作用是快速分離樣氣中的水氣并把冷凝水排出,盡最大可能地降低樣氣中的含水量,使進(jìn)入分析儀組件的樣氣為干燥氣體。一般由冷凝器、采樣泵、蠕動泵和相關(guān)的報警和控制部件構(gòu)成,除濕系統(tǒng)中的主要故障為:

 

1)冷凝器制冷效果不理想,樣氣中含有大量的水分沒有被分離,分析儀過濾器及流速表中有水珠存在,如果長時間運(yùn)行,會損壞分析儀。采取的措施是在樣氣進(jìn)入過濾器前加裝一個阻水器 , 阻擋過多的水分被帶進(jìn)分析儀。同時提高伴熱溫度,降低冷凝器的溫度,從而提高樣氣與冷凝器的溫度差,加強(qiáng)水分的凝結(jié),避免分析儀內(nèi)進(jìn)水。


2)蠕動泵管老化變形,失去彈性作用,易形成堵塞,使冷凝水不能及時排出,造成出口樣氣大量帶水,影響抽吸單元和分析組件的正常運(yùn)行。其次蠕動泵管破裂,大量空氣進(jìn)入樣氣,也會影響分析組件測量的準(zhǔn)確性。在日常維護(hù)中應(yīng)定期檢查、更換蠕動泵管。

 

03

煙氣分析儀測量結(jié)果誤差偏大

 

系統(tǒng)中出現(xiàn)上述部分故障,將導(dǎo)致分析儀測量結(jié)果與實際數(shù)據(jù)不符,誤差偏大。此外煙氣分析儀的定期標(biāo)定和標(biāo)定時所用標(biāo)氣的有效期也會影響分析儀的測量結(jié)果。

 

在系統(tǒng)投入運(yùn)行初期階段,分析儀測量參數(shù)呈逐漸增大的趨勢,尤其是SO2和NOx測量數(shù)據(jù)達(dá)到1500mg/m3左右。這是由于沒有定期對分析儀進(jìn)行標(biāo)定,造成分析儀工作不穩(wěn)定,出現(xiàn)漂移現(xiàn)象,導(dǎo)致誤差越來越大,測量結(jié)果嚴(yán)重失真。按照分析儀標(biāo)定步驟,進(jìn)行標(biāo)定后,各測量參數(shù)顯示在正常范圍。

 

因此在日常巡檢維護(hù)中,應(yīng)當(dāng)定期對分析儀進(jìn)行標(biāo)定,降低分析儀的測量誤差。一般建議煙氣分析儀配備一個二位二通的調(diào)零電磁閥,電池閥得電時切斷樣氣、標(biāo)準(zhǔn)氣進(jìn)入,失電時常態(tài)樣氣進(jìn)入、標(biāo)準(zhǔn)氣切斷,以實現(xiàn)對煙氣分析儀的定期標(biāo)定。

 

其次,CEMS系統(tǒng)使用的標(biāo)氣(一般為N2)不應(yīng)超過有效期。CEMS系統(tǒng)的標(biāo)氣主要用于對煙氣分析儀的定期標(biāo)定,標(biāo)氣的濃度是一個已知的固定值,每一種標(biāo)氣都有有效期,超過有效期后,標(biāo)氣的濃度發(fā)生變化,不能準(zhǔn)確標(biāo)定分析儀器。

 

(二)系統(tǒng)軟件方面故障

01

屏蔽效果不佳,系統(tǒng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)故障系統(tǒng)運(yùn)行過程中曾發(fā)生有參數(shù)瞬間全部為“0”的現(xiàn)象。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),在發(fā)生此種現(xiàn)象時,煙氣分析儀顯示測量結(jié)果正常,對PLC模塊進(jìn)行電腦測試,顯示參數(shù)也正常。而且通訊電纜完好無損,插頭接觸良好,但此種現(xiàn)象多有發(fā)生,因此懷疑是電纜屏蔽不好。待重新剝電纜、接電纜、接屏蔽后,此故障現(xiàn)象不再發(fā)生。

 

02

分析儀內(nèi)量程參數(shù)與軟件內(nèi)相應(yīng)監(jiān)測參數(shù)的量程不一致

 

分析儀內(nèi)量程參數(shù)與軟件內(nèi)相應(yīng)監(jiān)測參數(shù)的量程不一致,會導(dǎo)致監(jiān)測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 ,因此需做相應(yīng)的量程修改。根據(jù)生產(chǎn)流程的工藝要求和實際工況情況,進(jìn)行量程修改。具體做法是進(jìn)入分析儀的顯示菜單,進(jìn)入設(shè)定狀態(tài),查詢分析儀的量程設(shè)定值,根據(jù)實際需要修改其設(shè)定值;或者是在軟件系統(tǒng)下,以管理員用戶登錄進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”項目,將對應(yīng)監(jiān)測參數(shù)的量程修改與分析儀一致即可。

 

03

報表不能正常打印

 

系統(tǒng)在正常運(yùn)行中,數(shù)據(jù)卻不能正常調(diào)用,月報表無法按照要求打印,必須在系統(tǒng)重啟以后,重新打開DAS系統(tǒng),才能夠顯示數(shù)據(jù)。經(jīng)過與廠家調(diào)試人員了解情況后,得知此種現(xiàn)象是由于系統(tǒng)軟件版本低,運(yùn)行不穩(wěn)定造成的,待程序進(jìn)行升級后,系統(tǒng)運(yùn)行一切正常,以上故障得以消除。

 

 結(jié)

 

通過對燃煤電廠煙氣監(jiān)測系統(tǒng)中常見故障及異常情況進(jìn)行分析,并采取了相應(yīng)的處理措施和改造方法,有效的降低了煙氣監(jiān)測系統(tǒng)故障率。同時加強(qiáng)CEMS系統(tǒng)的日常維護(hù)和定期檢修,確保系統(tǒng)組件工作正常,既能減少備件的損壞消耗和儀表的運(yùn)行成本,也使系統(tǒng)運(yùn)行可靠性得到大幅提高。



來源:工業(yè)過程氣體監(jiān)測技術(shù)


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